10月26日16時20分,由第三公司承擔施工的榆能化一期項目填平補齊工程40萬噸/年聚丙烯(三線)裝置擠壓造粒機組一次成功投料試車,生產出了合格聚丙烯粒料。
在施工過程中,第三公司和項目部精心編制試車方案,會同廠家對試車方案多次優化,不斷完善,各專業密切配合,加班加點,保質保量完成了擠壓造粒機組試車前的機電調試、儀表邏輯測試、單機以及輔助系統試運行等相關工作。
試車期間,第三公司積極同日本制鋼所技術人員對接,對設備聯鎖、切粒水流量、熔融泵溫度、出口壓力等重要控制參數進行詳細確認,現場對切刀磨刀、沖模情況等開車條件進行認真細致檢查,確保了機組連續實物料試車順利進行。
PP3裝置擠壓造粒機一次實物料試車成功,為項目打通工藝全流程奠定了堅實基礎,得到了總包及業主的高度認可,填補了公司在擠壓造粒機組安裝領域的空白,也為公司承擔后續大型進口機組安裝積累了施工技術管理經驗。
據悉,擠壓造粒機組是PP3裝置的核心關鍵設備之一,主要實現將聚合工序產生的粉料擠壓形成成品粒料產品。由株式會社日本制鋼所(JSW)制造,最大負荷65噸/小時,由主電機、齒輪箱、減速箱、筒體、螺桿、水下切粒機、潤滑油系統、液壓油及熱油系統、離心干燥器及脫水器等組成。
(姜平基 趙陽)